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煤气发生炉内固态物质和气态物质的行程 发表于: 2011/11/30 14:13:13 |
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煤气发生炉内固态物质行程: 通过加煤机将储煤仓中的煤分批次注入煤气发生炉内,加入煤气发生炉中的煤首先进入干馏段,煤在干馏段中缓慢下移,在此经历干燥及低温干馏过程。首先煤炭中的水分被干燥出来,随着煤炭的不断下移,温度进一步升高,干馏出焦油和干馏煤气。经过干燥和干馏后呈半焦状态的煤继续下移,进入气化段,在气化段经过氧化还原反应,形成以CO和H2为主要成分的煤气。煤炭中的灰分及极少部分未参与反应的煤炭以灰渣形式继续下移,由灰刀将其清出炉外。 煤气发生炉内气态物质行程: 作为气化剂的空气和水蒸汽自炉底鼓入炉内,在1100-1200℃条件下,与进入气化段的呈半焦状态的煤发生氧化还原反应,形成以CO和H2为主要成分的煤气Q,气化烟煤自加煤机,通过炉顶分煤器均匀加入发生炉内后,经过8-10小时的干馏过程,缓慢下移至气化反应层,此时的烟煤已变成半焦状态(如果干馏充分,此时煤中挥发分含量非常少),它在气化反应层反应生成的煤气Q含有很少量的焦油。 为保证干馏段煤料干馏充分,在发生炉操作时,需结合入炉煤挥发分含量的多少及其含水量的多少,调整下段煤气出口阀门的通量,人为的将气化反应段产生的煤气Q分为Q1和Q2两部分,Q1自下段引出作为下段煤气;Q2在炉内上行用于对干馏段中的煤料进行充分干馏,干馏过程中同时产生一部分以CH4、H2为主要成分的干馏煤气Q3和大量的焦油蒸汽,Q2和Q3由上段煤气导出口导出构成上段煤气。 由于下段煤气导出口距离气化反应段较近,对气化反应段进行的探火操作、事故打钎操作及气化反应段中煤料热爆产生的粉尘,大部分会随下段煤气Q1导出,下段煤气还含有一部分水分,其所含焦油量与煤料在干馏段内的干馏程度有关,如果煤炭干馏透彻,下段煤气焦油含量很少。下段煤气所携带的主要杂质为粉尘、部分水分和少量焦油。 作为上段煤气一部分的Q2在离开气化反应层上行时,也同时携带由于探火操作、事故打钎操作及煤料热爆产生的粉尘,但在上行过程中,经过5-6米左右高度的干馏煤层的过虑,这部分粉尘基本被过虑于下行煤炭中。煤料干馏所产生的焦油,以焦油雾滴形式由上段煤气帯出。上段煤气所携带的主要杂质为煤炭干馏产出焦油、煤中蒸发出的水分和由煤气流吹起携出的少量灰尘。 煤气管道堵塞原因: 煤气管道的堵塞,大多是由于煤气中的灰尘和冷凝下焦油在煤气管道中混合,造成焦油流动性严重下降,沉积在管道中造成的,由此可以看出,煤气管道堵塞的必要条件,是煤气中含有大量的粉尘及焦油。 实践证明,当煤气温度处于120-250℃时,含有焦油和粉尘的煤气较易堵塞管道,这主要是因为在此温度下,煤气中的水呈气态(煤气未达到饱和状态),焦油以粒径微小的气雾态存在,煤气中的粉尘被气雾态焦油湿润,但此时的焦油粒径微小,无法以流态形式将该部分粉尘带出,于是经过焦油湿润后的粉尘便沉积粘附于煤气管道和设备内壁上,慢慢形成堵塞。 当温度低于120℃时,煤气中的焦油呈流动性较好的液态形式,煤气温度再低,煤气中的水汽也可以部分冷凝呈液态,液态的焦油和水可以将沉积于煤气管道内的粉尘,冲洗带出管道,从而使管道堵塞概率降低。 当温度高于250℃时,煤气中的焦油和水呈气态混于煤气中随煤气流动,煤气管道中沉积下的粉尘未被气态的焦油或水湿润,与管道壁的附着力较小,很容易被煤气流重新圈起带出管道,所以,此温度下煤气管道也不容易堵塞。 通过介绍美国FW-Stoic两段式煤气发生炉的结构及应用测试情况,揭示了两段炉上下段煤气比例调节对煤炭干馏的影响和意义。正确调节上、下段煤气的流量比例,即根据入炉煤挥发分含量的多少及其含水量的多少,将气化段所产煤气合理的分配给上下段,其目的是充分保证干馏段中煤料干馏所需要的干馏热量,使煤炭得以充分干馏,保证下段煤气焦油含量较少,从而有效避免下段煤气管道堵塞,上下段煤气比例分配,以优先保证上段煤气的流量为原则。 为保证上段煤气管道不被堵塞,必须禁止发生炉空层操作(空层操作加煤时,会出现大量扬尘,随上段煤气携出),随时保证满料层操作,从而减少上段煤气中的粉尘含量。发生炉顶部须设置分煤器及煤位探测器,随时在线检测煤位,并保证满料层操作。分煤器保证煤料均匀分布于发生炉内,并保证足够的加煤容煤空间;煤位探测器对于保证发生炉满料层操作至关重要,煤位探测器在线随时检测煤位满否情况,视煤位满否自动指令加煤机动作加煤。 发生炉满料层操作是保证上段煤气少携带粉尘的关键,因为满料层操作时,每次加煤机向发生炉内加煤,所加入的煤均保证在分煤器的容煤空间内。随着清灰操作,炉内煤料缓慢下移,分煤器容煤空间的部分煤缓慢下移至炉内,此时,煤位探测器探测到分煤器内缺煤,从而指令加煤机加煤。这样,由于加煤造成的扬尘就会停留于分煤器容煤空间内,而沉降下来后,随煤缓慢下移至炉内,不会随上段煤气帯出。上段煤气所携带灰尘含量又很少,而且焦油流动性很好,从而有效防止上段煤气管道的堵塞。 发生炉满料层操作,一般是由设置于炉顶的分煤器及煤位探测器自动检测并完成的,但有些两段炉,并未设置分煤器及煤位探测器,而是依靠人为观察料位而确定加煤与否,更有许多发生炉根据上段煤气温度确定是否加煤。依靠观察料位而确定加煤与否,工人劳动强调大,而且很不可靠,发生炉很容易形成空层;而根据上段煤气出口温度确定是否加煤,根本无法保证发生炉满料层操作,因为,上段煤气出口温度是随上段煤气的流量、煤料中的挥发分含量及含水量的变化而发生变化的,根据上段煤气出口温度控制加煤频率,大多数是在有空层的情况下操作。发生炉处于空层状态下操作,加煤时就会造成严重的扬尘,大量粉尘随上段煤气流入煤气管道,这部分灰尘和冷凝下焦油在煤气管道中混合沉降,造成煤气管道堵塞。
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