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煤气发生炉的节能效果显著 发表于: 2012/2/22 10:18:42 |
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煤气发生炉正常操作时应检查灰盘,钟罩阀、鼓风机、逆止阀等封水位置是否正常。煤气管道、水管道是否漏气。探钎测量氧化层和还原层的温度和位置,氧化层的温度要控制使其略低灰熔点。要经常注意炉内料层高度。煤气发生炉要根据煤气的成分和热值及时调整炉况。注意炉底压力和送风量有何变化。炉气出口温度,一般为450 ~550℃。炉出压力一般为0.7-1.17KPa。煤气发生炉炉内有否结渣、冒火、偏炉、粘贴等不正常炉况,如果有要及时处理,并向下班如实交待。集汽的水位量是否正常,气压是否规定的常压。要经常从探火孔观察燃料层气化是否均匀,正常的情况下整个炉子都是均匀的暗红色燃料块和红色的缝隙。煤气发生炉是以煤为原料生产煤气,供燃气设备使用的装置。固体原料煤从炉顶部加入,随煤气发生炉的运行向下移动,在与从炉底进入的气化剂(空气、蒸汽)逆流相遇的同时,受炉底燃料层高温气体加热,发生物理、化学反应,产生粗煤气。此粗煤气(即热煤气)经初步除尘后可直接供燃烧设备使用。煤气发生炉以劣代优:我国是煤炭大国,但优质燃料构成有限,大部分是劣质煤和二类烟煤。使用廉价褐煤和二类烟煤制气,在适用原料煤品种方面是一重大突破。我厂研制开发的CG1Q型煤气发生炉系列产品,可以大幅度降低煤气成本,使用前景广阔。煤气发生炉各种工业窑炉、锅炉采用后,可提高热效率20-40%,燃料成本降低30-70%,炉渣含碳量在3%以下,与国家标准(≤12%)相比,降低9个百分点,节能效果十分显著。
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