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煤气发生炉配套设备改进后的效果 发表于: 2012/3/2 11:05:20 |
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煤气发生炉配套在冶金加热行业使用,已有专业的技术,在原有的基础上,经过改进。采用两套除尘器除焦,将减少清理管道次数。得到客户的一致好评。如煤气发生炉的煤气出口改在炉顶部。 效果一,可以使煤粉尘在炉内自燃,减少管道内煤粉尘,焦油量多,等问题 效果二,煤气热值提高,使炉膛内的煤气充分利用 效果三,煤层高度提高,与同内煤气发生炉相比,产气量高。 煤气发生炉质量1、煤气显热被充分利用,节能与经济效益明显。以一台TG-3M1煤气发生炉为例,煤气流量为6000Nm3/h,煤气温度为550℃,降低到130℃,回收热量为Q=6000×0.34×(550-130)=856800Kcal/h,折算成标煤为122.4kg/h,单台炉每天的经济经济效益(标煤价格按600元计)为1762.56元。由此可以看出,煤气显热回收,避免了水、电等能源浪费,同时又收到了可观的经济效益。 2、设备使用寿命长,使用寿命大于五年以上。 3、阻力小,该产品的阻力小于1000Pa。 4、传递热量大,抽成真空的热管内的介质,通过强烈的相变完成换热,传递的热量约为良导体的导体的104倍左右。 5、防爆效果好,内筒体采用圆筒结构,承压效果好。 6、热管单支点固定在内筒体上,热管的热胀冷缩变形不受约束,避免了应力破坏。 7、采用中温萘热管,能够承受瞬时600℃的高温。工艺流程煤气发生炉煤气 550℃ 热管式余热回器 180℃ 竖管 120℃ 洗气塔 40℃ 气柜混合发生炉生产出的煤气直接进入热管式余热回收器,其流量为6000Nm3/h,温度为550℃,高温煤气在烟箱内将热量传递给热管,热管内工质吸热由液态变成汽态,发生相变,吸收大量的汽化潜热。
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